潔凈車(chē)間工程竣工后的調(diào)試和檢測(cè)尤為重要
發(fā)布時(shí)間:2019-06-13 瀏覽次數(shù):4443
一、檢測(cè)情況概述
廠房位于北京某三類醫(yī)療器械生產(chǎn)車(chē)間,整體潔凈車(chē)間設(shè)計(jì)潔凈度為萬(wàn)級(jí),輔助檢測(cè)間有陽(yáng)性對(duì)照、霉菌及限度檢測(cè)間均為萬(wàn)級(jí)潔凈度,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試后風(fēng)量(換氣次數(shù))、壓差、沉降菌等參數(shù)均符合設(shè)計(jì)(GMP)要求,僅塵埃粒子檢測(cè)一項(xiàng)不合格(10萬(wàn)級(jí)),通過(guò)檢查現(xiàn)場(chǎng)打印的粒子計(jì)數(shù)器測(cè)量結(jié)果,發(fā)現(xiàn)均為大粒子超標(biāo),主要是5μm及10μm顆粒。
二、故障分析
大粒子超標(biāo)的原因一般在高等級(jí)的潔凈車(chē)間中出現(xiàn),如果潔凈車(chē)間清潔效果不好會(huì)直接影響到檢測(cè)結(jié)果;本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)潔凈度為萬(wàn)級(jí),按實(shí)際理論分析該潔凈等級(jí)應(yīng)該很好達(dá)到,通過(guò)風(fēng)量數(shù)據(jù)以及以往潔凈車(chē)間經(jīng)驗(yàn)分析,部分潔凈車(chē)間理論測(cè)試結(jié)果應(yīng)為千級(jí);在接到公司測(cè)試結(jié)果不達(dá)標(biāo)后趕赴現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)查找原因及分析,現(xiàn)將初步分析介紹如下:
1、清潔工作不達(dá)標(biāo)。
2、高效空氣過(guò)濾器邊框有漏風(fēng)情況。
3、高效空氣過(guò)濾器有漏點(diǎn)。
4、房間負(fù)壓。
5、風(fēng)量不夠。
6、空調(diào)機(jī)組過(guò)濾器堵塞。
7、新風(fēng)過(guò)濾器堵塞。
三、逐條分析排除可能出現(xiàn)的故障
以往潔凈車(chē)間中有過(guò)因?yàn)樾嘛L(fēng)過(guò)濾器或機(jī)組內(nèi)粗、中效堵塞而出現(xiàn)壓差不足及送風(fēng)量減少的情況,通過(guò)檢查機(jī)組及測(cè)定房間內(nèi)風(fēng)量判斷4、5、6、7條不成立;剩下就是室內(nèi)清潔和高效的問(wèn)題;現(xiàn)場(chǎng)的確沒(méi)有做清潔,在檢查及分析問(wèn)題時(shí)已由工人專門(mén)清潔出一間潔凈車(chē)間,測(cè)定結(jié)果還是大顆粒超標(biāo),末尾逐一打開(kāi)高效送風(fēng)散流板掃描過(guò)濾器及邊框,掃描結(jié)果為1臺(tái)高效空氣過(guò)濾器中部有破損現(xiàn)象,其他所有過(guò)濾器與高效風(fēng)口之間邊框粒子計(jì)數(shù)測(cè)量數(shù)值突然增大,特別是5μm及10μm粒子。
四、解決方法
由于找到了問(wèn)題出現(xiàn)的原因,解決起來(lái)就好辦了,本次潔凈車(chē)間工程中使用的高效送風(fēng)口全是螺栓壓片鎖緊過(guò)濾器結(jié)構(gòu),過(guò)濾器邊框與高效風(fēng)口內(nèi)壁之間存在有1-2厘米的縫隙,通過(guò)密封條填充縫隙并使用中性密封膠進(jìn)行密封后檢測(cè)房間潔凈度仍為10萬(wàn)級(jí)。
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